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發布時間:2021-07-16 02:03  





安川機器人減速機泄漏結構不合理
如設計的減速機沒有進行通風罩,機器人減速機無法得到實現均壓,機器人技術驅動系統模塊以及維修,造成箱內壓力越的越高然后漏油。
給安川機器人過度減速量加油
安川機器人通過減速機產品在運轉過程中,油池被攪動得很特別厲害,潤滑油在機內人員到處飛濺,如果我們加油量過多,使大量潤滑油積聚在軸封、粘結表面等,導致泄漏。
測試方法:按照以下所述檢查每個軸馬達的制動器。
1)運行機械手軸至相應位置,該位置機械手臂總重及所有負載量達到值(靜態負載);
2)馬達斷電;
3)檢查所有軸是否維持在原為。
如馬達斷電時機械手仍沒有改變位置,則制動力矩足夠。還可手動移動機械手, 檢查是否還需要進一步保護措施。當移動機器人緊急停止時,制動器會幫助停止,因此可能會產生磨損。所以,在機器使用壽命期間需要反復測試,機器人電機維修,以檢
驗機器是否維持著原來的能力。

編碼器脈沖數據存儲為4節普通1.5V的1號干電池,測量每節電池電壓,均<1.4v,電壓明顯偏低,于是更換新電池,再次對故障進行復位,仍然報servo-062故障。< p="">
②控制器內伺服放大器控制板壞。
測量伺服放大器LED“D7”上方的2個DC鏈路電壓檢測螺絲,如果DC鏈路電壓>50V,可判斷伺服放大器控制板異常。實測發現DC鏈路電壓<50v,所以初步判斷伺服放大器控制板處于正常狀態。

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