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發布時間:2020-08-02 04:42  






同時,由于研磨體重量的減輕,為適當的提高球磨機的研磨體填充率奠定了主機負荷基礎;由于研磨體的做功機理由沖擊為主轉變為磋磨為主,不再過多的依賴于研磨體的規則性拋落,也為提高填充率從研磨機理上奠定了基礎,從而使通過提高填充率以提高磨機產能成為可能。同時,由于陶瓷研磨體是非金屬材質,大大降低了研磨過程中的靜電影響;由于陶瓷研磨體重量輕了、提升研磨體的用電少了、粉磨了、磨內發熱少了,磨內的粉磨溫度也低了。這都有利于提高粉磨效率,還可以減少對助磨劑的依賴而降低粉磨成本、提高水泥對混凝土外加劑的適應性。

球磨機使用新氧化鋁陶瓷研磨體后,相對于高鉻鋼球主要有以下優勢:
降低水泥粉磨電耗:
降低球磨機裝載量30%以上,磨機主機電流可降低20%以上,噸水泥用電量降低15%以上。以Φ4.2 m×13 m水泥球磨機為例:用鋼球、鋼段研磨體,磨機產量在210 t/h左右,水泥的平均電耗約30 kWh/t。而用新型氧化鋁陶瓷研磨體后,磨機的平均電耗可降低到25 kWh/t以下。若電費按0.6元/kWh計算,噸水泥制造成本可節約3.0元,按每年磨機產量100萬噸水泥計算,節約成本約300萬元。

磨機正常運行后要密切關注各系統參數的變化,主機電流、磨機進出料口等處負壓、出磨氣體溫度等參數會出現較大幅度的變化,應根據磨況變化及時進行調整。粉磨設備的工藝參數應與之前相適應或者接近,確保磨機系統安全運行。同時崗位操作工盡快適應新的粉磨工況,在穩定水泥粉磨系統產、質量的前提下,節電降耗。因新型研磨體非金屬組織結構特性,更換研磨體后靜電吸附減少或者消失,磨內物料流速往往會加快甚至失控,由于物料在磨內沒有足夠停留時間,物料得不到充分研磨,如果解決不好,會導致選粉機循環負荷加大,磨內物料急劇增加,料球比失調,出磨提升機電流上升,出磨成品率和成品提升機電流下降,反復循環,使磨機系統無法正常運行,影響生產。
