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發布時間:2020-11-08 09:05  





從內取熱器到外取熱器
其實在早期的催化裂化裝置是采用的內取熱方式,這種方式投資少、技術簡單,但是這種技術效率過低而淘汰。外取熱器裝在再生器外面。單元組織力量現場做了確認每一組管束上水管和排氣、的對應以及現場檢查壓力表的校驗等工作。再生催化劑從再生器密相床引出來,進入外取熱器,加熱給水,使水汽化后將熱量帶走,催化劑冷卻后再回到再生器,這種取熱方法叫外取熱。
琦昌科技公司是以石油化工企業為主要服務對象的綜合性技術公司,主要產品包括催化裂化外取熱器廠家供應、提升管反應器、汽提段、翼閥、主風分布管等。
外取熱器使用過程中需注意
琦昌科技在操作催化裂化外取熱器廠家供應的時候應該注意:
外取熱器的合理設計是保證其延長壽命的關鍵,精心操作與嚴格管理對外取熱器的良好運行也是十分重要的,為此應注意以下幾個方面:
(1)外取熱器在正常操作時要平穩,不可大幅度波動,調節時多注意個參數的變化,不能忽大忽小的調節增壓風風量與滑閥的開度,投用時要盡量緩慢;
(2)避免發生干燒、斷水事故,提高水循環的可靠性。要保證四臺熱水循環泵兩開兩備,保證運行泵平穩,無異常;
(3)適當減少增壓風的用量,只要保證外取熱器能夠正常硫化即可,以減小高氣流攜帶催化劑造成的磨損,同時這對保護增壓風分配器管嘴也是大有好處的;
(4)在外取熱器能夠保證發氣量與整個再生取熱平衡的情況下,盡量避免使其處于高負荷狀態下運行;
(5)在正常生產中,定期對外取熱器壁及上部頭蓋做熱檢分析,能夠及時掌握工作狀態,根據熱檢溫度分析判斷其內部管束運行情況。

很多場使用催化裂化外取熱器廠家供應出現一些問題,但是苦于不知道原因,作為琦昌生產廠家從業多年,遇到很多案例,今天拿出來分享一下:
生產過程存在問題 某煉油廠外取熱器效果差,導致再生器床溫經常在710℃以上,成為生產中的瓶頸。通過三個月進行調查外取熱器產汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束結垢嚴重 使外取熱器管束內結垢嚴重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過程中,可看到管束內的結垢厚度達1cm,甚至將管束堵塞。
外取熱器催化劑循環量小 外取熱器斜管密度在0-100kg/m3內,且波動較大,提升管密度也只有160kg/m3左右,從中可說明催化劑的循環量較低,并且呈脈沖狀流動。

催化裂化外取熱器廠家供應爐管泄漏原因
在催化裂化過程中,催化裂化外取熱器廠家供應負擔的是生產過程的熱平衡,如果爐管發生泄漏是很嚴重問題,琦昌根據多年經驗有幾點分享:
(1)外取熱器高負荷運行。為平衡罐區重油罐液位,滿足全廠重油加工要求,催化裝置長時間處于大處理量運行狀態,加之催化原料性質重,而且生焦量較大,外取熱一直高負荷運行,以保證再生器溫度不超溫。
(2)外取熱器殼體上的各處松動風風量不對稱,或大或小,周圍的催化劑會吸附松動風所含的水蒸氣而結塊,結塊了的催化劑使部分管束部分取熱不均勻,導致管束局部過熱。
