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              蚌埠二切分導衛作用免費咨詢「蘇州阿爾太機械」

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              發布時間:2021-09-15 20:37  






              一種棒材生產線四切分導衛的鼻嘴裝置,包括鼻身及設置于鼻身前端的鼻嘴口,所述鼻身、鼻嘴口和鼻身的尾部和兩側邊構成了鼻嘴裝置的母體;所述尾部內側設置有水冷孔,所述鼻身的兩側邊分別設置有固定螺孔和定位孔,所述鼻嘴口之間的開口度為66×20mm。該裝置結構緊湊、實用,從而避免生產線堆鋼影響生產作業率和產量,并減少棒材生產成本,產量得到提高。前后進口導輪的垂直面與左右導輪的垂直面應對正二邊的孔型,對中度不能相差太大,不然就會產生三線差或四線差,嚴重時會產生廢鋼。


              軋輥

              采用四切分軋制時,由于其工藝的特殊性,對軋輥的要求更高,因此應采取以下措施:

              (1)選擇硬度適中的軋輥材質并加強軋輥管理:

              (2)每天交接班時停車用樣板卡檢查14~16機架孔型磨損情況。

              對齊輥道

              由于lOmm帶肋鋼筋很細,對齊輥道不能很好對齊鋼材。當輥道速度運行較慢時,帶不動鋼材,而速度稍快時,前面會發生亂鋼。滾動導衛對軋件摩擦小、夾持作用強,保證對軋件導向作用外,還可以有效避免倒鋼。為此,對對齊輥道進行了改進,并修改了輥子形狀。改進后可同時滿足1~4條鋼同時對齊,較好地解決了鋼材對齊問題,也使剪切等后序工序順暢、無阻。


              針對切分軋制時切分導衛頻繁粘鋼進而造成堆鋼問題,進行了分析,認為是切分導嘴設計不合理造成。原設計兩片切分導嘴之間留給紅鋼空間偏小,切分導嘴分料棱與紅鋼接觸過于緊密。而紅鋼塑性好,表面摩擦系數大,冷卻水又不充足,一段時間后,摩擦脫落物逐漸積累,發生粘鋼,進而堆鋼。為此,重新設計了切分導嘴,將分料棱改為圓弧過渡,增大過鋼空間。造成16、17堆鋼,小鐵塊也容易在過1橋上帶進導衛而引起堆鋼。切分導嘴上開出冷卻水路,強制冷卻導嘴。     改造實施后,切分導嘴粘鋼現象大大減少。針對隨后出現切分輪嚴重粘鋼問題,改造切分輪壓緊碟簧和加強維護,減少了過鋼時切分輪彈跳。



              導衛座是滾動導衛的安裝支撐系統,在導衛座的選擇中應按以下原則進行:     (1)選擇耐腐蝕材質以滿足工作環境要求;其作用是使軋件能按照所需的狀態進出孔型,保證軋件按即定的變形條件進行軋制。     (2)盡量標準化、系列化以減少備件儲備;     (3)要便于安裝、調整,以減少停機時間;      (4)要有合理的結構和外形尺寸,保證不影響其他設備的安裝。     基于以上原則,為安鋼高線軋機選擇設計了3

              種導衛座結構:      

              (1)4V、

              6V、8V、10V機架人口采用垂直方向固定、水平方向可調的整體導衛箱。     (2)12V、14V機架入口采用垂直方向、水平方向均可調整的組合導衛箱。②提供各種類型的線材、棒材生產線的全線導衛總成及備件,包括各種二切分、三切分、四切分、五切分的導衛總成和備件。      (3)預精軋后采用徑向固定、軸向可調整的組合導衛座,垂直輥箱面板精密安裝,安裝精度可達0.15mm。



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