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發布時間:2020-11-09 10:07  





在電捕焦油器的運轉過程中,到達沉淀極內壁的焦油沿壁往下流,當焦油的流動性好時會流到底部,并經液封槽和回液總管排出,但是在這種狀況下,電捕焦油器的焦油就會很容易出現堵塞的狀況,當電捕焦油器底部或管內出現焦油阻塞時,華信盛科環保給您小小的建議:
首先,關閉沖刷管出口閥門,經過斜板沖刷管向電捕焦油器通入熱氨水,經上沖刷管排入液封槽,這樣加熱和沖刷電捕焦油器底部積存的焦油效果非常好,同時可以很清楚地判斷上下沖刷管線出現的狀況,這也是處理上下沖刷管阻塞的好方法。
第二,仍然關閉沖刷管的出口閥門,熱氨水通入上沖刷管直接沖刷電捕焦油器內部,經下沖刷管排入液封槽。當液封槽中累積的焦油較多時,封閉上下沖刷管的閥門,中斷與電捕焦油器的聯系,用熱氨水沖刷液封槽。
由此可見,電捕焦油器運轉不正常,運行周期短,除每周有必要沖刷一次液封槽外,每周還有必要停機刷一次電捕焦油器,且每次都能沖刷出許多焦油。說明電捕焦油器底部的焦油不能正常地排出,而是粘附在蜂窩壁和氣體散布板上.
電捕焦油器的調試技術及要求
1、關閉所有入孔,將防爆閥蓋打開,進行負荷調試,各夾套通過蒸汽加熱升溫至75-110℃、用蒸汽、氮氣置換容器之中的空氣,然后通入煤氣,并分析煤氣中含氧量小于0.5%。
2.將調節開關打至“0”位,接通整流器控制箱電源,調節調壓開關,使電壓逐漸上升,在15KV以下可快些,當電壓升至20KV時,每檔升壓可慢些,并保壓1分鐘,直到滿足工作要求。
3.按正常工作程序,進行煤氣的含氧量分析,以保證小于0.5。
列管式電捕焦油器理論上是應該控制煤氣實際流速在1米/秒以下,也就是在一平方米截面中能流過1立方米/秒,而實際上通過量是約0.7-0.8立方米/秒,部分區域煤氣通過量是遠比此數據低,這主要因為分氣不均勻造成的,雖然有分氣格板,然而全截面氣流分布依然不均勻。中央部分沉淀極管損壞較為嚴重,占積約50-60%左右,也可以證明氣流主要集中在中央部分,截面的有效利用率僅達到50-60%。一般傳統的經驗計算法是每一個電暈極-沉淀極通過的煤氣量為100m3/h,一根管子100m3。
電捕焦油器中的廢油實際上即是我們所說的煤焦油,假如直接排入下水管道,可能會直接的把下水管道給堵住,形成管道阻塞,這種狀況環保局是堅決不允許的,由于電捕焦油器焦油排入下水管道自身就是一種環境的污染。
更好的解決辦法是:在電捕焦油器上配套除焦裝置,對于那些現已結成塊的煤焦油也即是煤氣發作爐的廢油,除焦可以用,是一種強堿的化學藥劑。
還有一個好的辦法即是,煤焦油直接賣給收回煤焦油的人,這樣就達到了變廢為寶的目的,同時也在環境保護方面契合了國家的方針政策,避免了為環境保護而憂慮。這個處理的辦法算是好的處理辦法了。