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              北京伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器價(jià)格信息推薦「多圖」

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              發(fā)布時(shí)間:2021-01-01 17:43  






              低壓伺服驅(qū)動(dòng)器

              使用接口通過(guò)調(diào)試軟件PC機(jī)更改參數(shù),過(guò)流,I2T,過(guò)壓,欠壓,過(guò)熱,,超差保護(hù),內(nèi)部任意電子齒輪比設(shè)置脈沖當(dāng)量;指示燈綠燈表示運(yùn)行,紅燈表示保護(hù)或脫機(jī),設(shè)計(jì)生產(chǎn)的矢量控制,低成本全閉環(huán)全數(shù)字直流伺服驅(qū)動(dòng)器,包括可調(diào)的三個(gè)反饋回路控制(位置回路,速度回路及電流回路)。指示燈綠燈表示運(yùn)行,紅燈表示保護(hù)或脫機(jī),設(shè)計(jì)生產(chǎn)的矢量控制,低成本全閉環(huán)全數(shù)字直流伺服驅(qū)動(dòng)器,包括可調(diào)的三個(gè)反饋回路控制(位置回路,速度回路及電流回路)。


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              本實(shí)用新型提供了一種低壓伺服驅(qū)動(dòng)器,包括:功率驅(qū)動(dòng)板、電源板、控制板、通訊接口板和可拆卸結(jié)構(gòu);其中,所述功率驅(qū)動(dòng)板、所述電源板、所述控制板和所述通訊接口板由低到高依次排布,并通過(guò)所述可拆卸結(jié)構(gòu)固定連接;可拆卸結(jié)構(gòu)包括套桿結(jié)構(gòu)和螺栓結(jié)構(gòu)。






              伺服驅(qū)動(dòng)器維修檢測(cè)的方法

              示波器檢查驅(qū)動(dòng)器的電流監(jiān)控輸出端時(shí),發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無(wú)法讀出

              故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒(méi)有與交流電源相隔離(變壓器)。

              處理方法:可以用直流電壓表檢測(cè)觀察。

              電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快

              (1) 故障原因:無(wú)刷電機(jī)的相位搞錯(cuò)。

              處理方法:檢測(cè)或查出正確的相位。

              (2) 故障原因:在不用于測(cè)試時(shí),測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在測(cè)試位置。

              處理方法:將測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在偏差位置。

              (3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。

              處理方法:重新設(shè)定。




              伺服驅(qū)動(dòng)器電機(jī)失速的原因及處理方法

              (1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò)。

              處理方法:可以嘗試以下方法。

              a.如果可能,將位置反饋極性開(kāi)關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)

              b.如使用測(cè)速機(jī),將驅(qū)動(dòng)器上的TACH 和TACH-對(duì)調(diào)接入。

              c.如使用編碼器,將驅(qū)動(dòng)器上的ENC A和ENC B對(duì)調(diào)接入。

              d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對(duì)調(diào),再將Motor-A和Motor-B對(duì)調(diào)接好。

              (2) 故障原因:編碼器速度反饋時(shí),編碼器電源失電。

              處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的。




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