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              鐵礦選礦廠采用濕式預選工藝提升選別效率RXL47

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              發(fā)布時間:2016-10-24 15:35  

              某鐵礦選礦廠在實際生產(chǎn)過程中選礦工藝存在很大問題,導致了選礦效率低下。由入選原礦品位持續(xù)走低加上拋廢效果差,入磨原礦品位也逐年走低,大量廢石進入磨礦選別等后道工序后形成尾礦排入尾礦庫,不僅浪費了大量能源和資源,而且增加了尾礦庫壓力。為充分利用礦產(chǎn)資源,我們紅星選礦設備廠家對其進行磨前預選改造,降低廢石品位,提高入磨品位,從而提高資源綜合利用率。

              原礦性質(zhì)

              該鐵礦屬熱液交代型矽卡巖礦床,礦石的金屬礦物主要是磁鐵礦、赤鐵礦,其次是褐鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦;脈石礦物主要是蛇紋石、滑石、白云石、石棉,其次是玉髓、石英、方解石,少量云母、高嶺土、綠泥石等;礦石嵌布粒度較細,礦石構造為致密塊狀。

              選礦廠概況及存在的問題

              鐵礦選礦廠破碎系統(tǒng)采用3段1閉路流程,磨選系統(tǒng)采用1段閉路磨礦、先浮后磁流程。由于回收井下低品位原礦的需要,目前破碎粒度在25mm左右,加上現(xiàn)有的干式磁滑輪拋廢工藝使用的是最原始的預選工藝設備,造成原礦拋廢效果不理想,礦廢分離不清,入磨原礦廢石含量高且鐵品位低,而拋出的廢石則鐵品位偏高,造成大量資源流失,選礦運行效率低下。

              結合生產(chǎn)實際狀況,選礦廠經(jīng)流程考查和試驗研究查明,選礦廠目前仍存在以下問題:

              (1)選礦廠破碎流程為3段1閉路流程,所使用設備為國產(chǎn)顎式破碎機和圓錐破碎機,設備落后老化狀況嚴重。

              (2)在低品位礦石回采過程中,大量黏性物質(zhì)包裹礦石形成黏礦,同時磁性礦石與廢石互相包裹黏連,這部分黏礦進入選場破碎系統(tǒng)后,堵塞破碎機破碎腔及振動篩篩孔,給選礦廠降低破碎粒度工作和磁滑輪拋廢工作帶來很大困難。

              (3)選礦廠現(xiàn)有原礦拋廢系統(tǒng)主要是在各條運輸皮帶頭輪處因地制宜采用磁滑輪拋廢,有的作業(yè)點由于條件限制而沒有掃選作業(yè)。由于磁滑輪的分選過程是靜態(tài)拋廢,受料層厚度、皮帶速度、原礦粒度等諸多因素影響,其分選效果很差。

              濕式預選試驗

              試驗試樣在原礦給礦皮帶上定時定點截取,具有很好的代表性。將礦樣破碎至10mm,然后混勻、縮分、裝袋,試驗流程為1段濕式預選。磁場強度試驗采用可變場強磁選機。

              當磁場強度為222.93kA/m時,磁精礦鐵品位較高,達到了43.16%,但鐵回收率較低,只有91.45%;當磁場強度由222.93kA/m提高到414.01kA/m時,磁精礦鐵品位降低,鐵回收率提高;當磁場強度從286.62kA/m提高到350.32kA/m時,磁精礦鐵回收率上升幅度明顯,而當磁場強度從350.32kA/m再繼續(xù)提高到414.01kA/m時,鐵回收率上升幅度明顯放緩;由此可見,濕式預選機的磁場強度選擇350.32kA/m比較適宜。

              濕式預選效果明顯,磁場強度選擇350.32kA/m時,磁精礦品位可提高至42.51%,廢石品位只有4.82%,拋出廢石的產(chǎn)率達到42.88%,鐵金屬回收率仍可保持在92.15%。

              改造措施

              根據(jù)選礦試驗研究結果,結合生產(chǎn)現(xiàn)場實際,實施了以下技改措施。

              (1)將現(xiàn)振動篩下的25mm原礦用一條運輸皮帶引出,進入新增設的YKR2060重型振動篩,此篩作為預先和檢查篩分設備,篩面上加高壓沖洗水在形成濕式篩分的同時為濕式預選機造漿。

              (2)重型振動篩的篩上產(chǎn)品(10~25mm)進入新增設的美卓礦機生產(chǎn)的GP100型圓錐破碎機進行第4段細碎作業(yè),破碎后產(chǎn)品返回重型振動篩形成閉路。

              (3)重型振動篩篩下產(chǎn)品(-10mm)進入紅星實施磁選機進行濕式預選(取消原流程所有磁滑輪拋廢系統(tǒng)),得到磁精礦和底流。磁精礦經(jīng)ZKR2045脫水篩脫水后用一條皮帶返回提升礦倉進入磨選流程。

              (4)濕式預選機的底流經(jīng)2ZS1230雙層振動篩首先分選出10~5mm建筑石料和5~1mm建筑石料,最終篩下產(chǎn)品(-1mm)用渣漿泵輸送至NZY-30m濃縮池和XMZG450壓濾機組成的濃縮壓濾系統(tǒng)脫水后形成尾礦,作為燒結磚原料。

              改造效果

              在進行上述一系列技改后,選礦廠主要選礦工藝指標見表4。

              由表4可知,選礦廠技改完成后,與技改前選礦指標相比,技改后鐵金屬回收率提高了4.25個百分點,資源綜合利用率提高了19.94個百分點,年多產(chǎn)品位為64%的鐵精礦1.22萬t,同時產(chǎn)出5~10mm建筑石料15.02萬t和1~5mm建筑石料10.52萬t,尾礦燒結磚原料5.29萬t,同比減少尾礦入庫量13.96萬t。

              該鐵礦選礦廠在充分利用原有生產(chǎn)設施的基礎上,增加部分選礦設備進行磨前濕式預選工藝改造,通過優(yōu)化工藝流程,得到了鐵品位為64.00%、鐵回收率為80.50%的鐵精礦,銅品位為41.33%、銅回收率為0.46%的銅精礦,硫品位為42.57%、硫回收率為2.54%硫精礦,充分回收利用了礦產(chǎn)資源,同比減少年尾礦入庫量13.96萬t,為礦山可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件,經(jīng)濟效益和環(huán)境效益顯著。

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