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              內蒙古搪瓷管空預器供應商歡迎來電,高密錦豐鍋爐科技

              發布時間:2021-06-16 10:14  

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              視頻作者:高密市錦豐鍋爐科技有限公司






              空氣預熱器結構介紹

              轉子

              三分倉設計的空預器通過有三種不同的氣流,即煙氣、二次風和一次風。煙氣位于轉子的一側,而相對的另一側為二次風側和一次風側。上述三種氣流之間各由三組扇形板和軸向密封板相互隔開。煙氣和空氣流向相反,即煙氣向下、一次風和二次風向上。通過改變扇形板和軸向密封板的寬度可以實現雙密封和三密封,以滿足對空預器總漏風率和一次風漏風率的要求。



              空氣預熱器結構

              端柱

              端柱支撐著包括轉子導向軸承在內的頂部結構。每一端柱上都含有軸向密封板,軸向密封板與上下扇形板連為一體。端柱與底部結構的扇形板支板相連,并通過鉸鏈將載荷直接傳遞到底梁和用戶鋼架上。

              頂部結構

              頂部結構上連接有頂部扇形密封板,頂部扇形密封板在設定固定前由若干個調節螺桿懸吊在扇形板支板上。頂部結構將兩端柱連為一體,組成一中心承力框架,一方面將頂部導向軸承定位在中心位置并支撐由頂部軸承傳遞的橫向載荷,另一方面還承受著由驅動裝置扭矩臂傳遞過來的載荷。頂部結構扇形板支板的翼板在煙氣和空氣側開有若干個通流槽口。以使頂部結構梁的上下溫度場盡可能分布均勻,從而減少頂部結構縱向熱變形和轉子熱端徑向間隙的變化。



              對空預器的改造

              脫硝系統中當氨的逃逸量為 1 μL/L 以下時,煙氣中的氨含量很少,NH4HSO4生成量也很少,此時空預器的堵塞現象較輕;當氨逃逸量增加到 2 μL/L時,空預器正常運行 0.5 年后發生明顯的堵塞現象;當氨逃逸量增加到 3 μL/L 時,空預器正常運行 0.5年堵塞現象嚴重。因此,控制氨逃逸量是保證空預器性能的關鍵。脫硝系統實際運行過程中,造成氨逃逸率高的原因主要是催化劑活性降低、NOx和NH3濃度場分布不均勻以及氨過噴。NOx和 NH3濃度場分布不均勻可通過調整噴氨的各閥門開關程度調整濃度場分布。SCR 催化劑的使用壽命一般為3 年。在催化劑使用 15 000~20 000 h 后,其活性通常約降低 1/3。此時如果要提高 NOx轉化率,需要增大催化劑的注入量,但這又會造成 NH3逃逸水平的 (>5 μL/L)。因此,工程中采用通過預留催化劑將來層的方法來控制 NH3逃逸率,即在 SCR 投運的初始階段,使用 2 層或 3 層催化劑;2 年后,新增 l 層催化劑;3 年后,更換已到使用壽命的催化劑,確保 NH3逃逸率始終控制在 3 μL/L 以下。



              自適應式密封技術與現有技術相比有哪些優點

              1、更好的密封效果。獨具匠心的密封方式,可以獲得更好的密封效果。獨特的密封調整方法(此方法正在申請發明),使密封間隙更為,密封性更好。

              2、更長的使用壽命。由于密封組件厚度可以遠超過密封片厚度(固定式密封片不能采用較厚鋼板制造原因是確保運行安全性),不會如薄密封片那樣容易形成飛灰磨損,可以長期不用更換密封組件,使用壽命比固定式密封片更長。

              3、運行更加安全。即便發生空氣預熱器超溫、著火等異常膨脹的情況,也不會導致空氣預熱器卡死,使運行更加安全。

              4、無需再對熱態間隙進行計算,也無需受制于國外的技術壟斷,在回轉式空氣預熱器制造或者改造、檢修中,運用本實用新型,均不用再進行密封間隙計算,大大減少了安裝、檢修工作量。