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              304反應釜專業團隊在線服務 譽金專業生產廠家

              發布時間:2020-08-18 10:51  

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              反應設備使用歷史悠久, 應用廣泛, 由于在304反應釜使用過程中涉及反應, 所以對反應設備本身安全要求較高。我國《壓力容器安全技術監察規程》從管理及安全的角度出發對壓力容器進行分類時, 把反應容器提高了一個等級, 把中壓、介質為或毒性程度為危害介質、PV≥10 MPa· m3 的反應容器劃分為三類壓力容器, 而且把低壓、介質毒性為極度和高度危害、PV≥0.2 MPa· m3 的容器也劃分為三類容器。三類容器在設計、制造、檢驗和使用管理方面提出嚴格要求, 以防止意外事故的發生。試驗期間,設備運行時間均不少于500h,各項技術指標均達到設計要求。文中所介紹的反應釜屬于三類容器, 其反應介質之一為, 工作壓力為0.7 MPa, 工作溫度接近180 ℃。無色有毒, 極其(在空氣中含3% ~ 100%均可), 屬高度危害介質。如何保證安全, 防止泄漏, 是設備設計時需重點解決的問題。而密封難點集中反映在頂蓋與筒體相連接的部位, 主要是因為其密封面積大、密封不易保證造成的。





              304反應釜的結構和技術參數

              主要技術性能及參數

              304反應釜外形結構如圖1 所示, 其主要技術

              性能與參數如下:

              功率 7.5kW

              反應壓力 0.5MPa(max)

              液壓控制系統壓力 16MPa(max)

              生產率200kg(以干胚乳片計)/ h整機外形尺寸4130mm(高)×1600mm(直徑)質量2500kg.




              結構特點


              傳動系統

              由三相異步電動機和立式行星擺線針輪減速機組成, 安裝在釜體上蓋, 結構緊湊。經多次試驗, 我們確認了攪拌轉速, 可使釜內物料在較短的時間內充分完成改性反應。傳動軸與上蓋間采用聚四氟編織填料密封, 其耐腐蝕、耐磨、導熱性好。













              進行了瓜爾膠羥丙基化工業試驗。試驗期間, 分為兩班作業, 根據試驗記錄統計, 設備運行792h , 累計投料304 次, 得成品粉58t 。瓜爾膠胚片在反應釜中的裝填量為200kg/次,根據客戶對產品指標的要求, 反應時間為2h ,為0.6h , 生產出的羥丙基瓜爾膠產品之水不溶物均不大于8 %, 黏度不小于70mPa·s , 符合預定的產品性能要求。總之,對反應釜結構的優化改進,能夠有效滿足其結構在反應作業中的有關需求,進而確保其反應作業的質量和效果,確保其生產應用安全性,具有十分積極的作用和意義。一個多月的工業試驗表明,G200 植物膠反應釜操作方便、使用安全可靠, 達到了工藝設計的各項要求, 完全滿足生產的需要。根據專利查新以及國內外相關研究文獻的查閱, 未見有類似設備報道。G200 植物膠反應設備的研制成功, 標志著我國植物膠加工設備的研究已達到一個新的臺階, 具有水平。2003 年7 月24 日,G200 植物膠反應釜通過了中國有色金屬工業協會組織的專家鑒定, 受到與會專家的一致好評。





              對化工生產中的反應釜溫度控制與維護做了簡單的論述,提出了控制和維護的策略。從化工生產的實際來說,反應釜作為重要設備,發揮著積極的作用。其溫度控制的效果如何對產品的質量以及產量有著很大的影響。8mm,材料的許用應力為130MPa,按GB150—1998《鋼制壓力容器》設計出頂蓋的厚度約為5mm。因此,深度分析此課題,提出行之有效的控制和維護措施有著重要的意義。從化工生產的實際來說,作為生產系統的核心控制部分,反應釜爐溫控制系統發揮著重要的作用。因為反應釜內反應環節會進行吸熱和放熱,具有時變性和非線性等特點,增加了溫度控制的難度。目前來說,多采用自適應模糊PID 控制法和其他方法,能夠增強溫度的控制效果。