在丁基內胎膠料中將丁基橡膠以部分丁基再生膠替代既可以改善丁基內胎膠料收縮性,還可以降低一定比例的生產成本,可以說一舉多得;使用丁基橡膠和丁基再生膠并用生產丁基內胎時,不僅要選擇高細度、無雜質的丁基再生膠,還需要注意生產工藝,以防丁基內胎中滯留蒸汽或積水,避免內胎產品發生脹肚、甚至引發的問題發生。輪胎內胎杭州路安通橡膠制品有限公司。
應用前景及經濟、社會效益分析據不完全統計,每年可利用的廢舊丁基橡膠近30萬噸,但大部分廠家主要采用密煉機生產丁基再生膠,該工藝存在環境污染問題,且能耗偏高。但如果采用本文的新型塑化機生產工藝,整個生產過程無廢水、廢氣產生,對環境無影響。且生產能耗可以節約10%。按照每噸再生膠消耗700千瓦時電量,即可節約70千瓦時。如果按照年處理30萬噸產能,每年可節約2100萬千瓦時電量消耗,換算成標準煤,約為2583.1噸。
國內丁基橡膠市場的需求量大部分份額仍然被進口產品占據。而國內企業的市場占有率太低,國內產量和出口量對市場的影響非常有限。
在此情況下,需求難以得到滿足,大部分產品還需要從國外企業進口,特別是鹵化丁基橡膠產品,幾乎全部從國外進口。而國內企業所生產的丁基橡膠產品,多以普通丁基橡膠為主,本來產能就十分有限,除去滿足需求以外,出口量少得可憐。
丁基橡膠(isobutylene-isoPrene rubber,縮寫為IIR)的開發始于1870年,是用三作催化劑,使異丁烯于室溫下進行反應制得低分子量的均聚物。1931年,Otto和Muller-Cunaradi用路易斯酸(如BF3)使異丁烯在-75℃左右的溫度下聚合,制得高分子量的聚異丁烯。但因這些聚合物的化學結構是完全飽和的,故不能用諸如為基礎的普通硫化體系進行硫化。加之聚合物冷流和蠕變大,不能用傳統的方法加工。Spark和Thomas用少量異戊二烯(或丁二烯)與異丁烯進行共聚,于1937年成功地合成了可硫化的丁基橡膠,繼之于1941年建廠,1943年正式進行工業生產。與此同時,加拿大 Polysar公司也在建設丁基橡膠生產廠,年設計能力為6700噸。目前,美國Exxon公司在英國、法國、日本,Polysar公司在加拿大、比利時分別建有丁基橡膠生產廠。