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              烘干房熱風機信賴推薦「山東冠熙」

              發布時間:2021-10-17 04:25  

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              導葉數目減少時烘干房熱風機效率明顯高于導葉數目增加時的風機效率; 在導葉數目減少的方案中,在qv < 87. 5 m3 /s 時全壓全部高于原風機,在高于此流量時提升效果僅方案二比原風機效率稍高,其余方案略低于原風機,在設計流量82. 5 m3 /s 時,方案三的效率提升效果好,提升比例為0. 46 個百分點; 在流量低于設計流量時,方案四至六于原風機,高于設計流量時風機效率低于原風機,且隨流量增大,效率下降速度加快。從性能比較上可以看出,方案三表現出優于原風機的性能,所以下文主要針對方案三和原風機進行流固耦合模擬研究。針對該項目上風機的噪聲進行現狀模擬,利用CadnaA噪聲模擬軟件對風機噪聲對周圍敏感點的影響進行分析,風機所在建筑與敏感建筑之間的噪聲值較大,敏感建筑靠近風機進風口一側的噪聲超過70dB(A),噪聲較大區域正對風機進風口,噪聲值為76。

              烘干房熱風機軸功率Psh定義為單位時間內原動機傳遞給風機軸上的能量,其大小可反映烘干房熱風機的能耗。因此導葉數目改造對于經濟性的影響可通過軸功率來考察,圖5 為原風機和方案三軸功率比較。由于進風口和出風口在同一壁面上,形成了由近風扇到遠風扇的溫度梯度。可以看出方案三比原風機軸功率有少許增加且變化不大,這也與方案三全壓提升做功能力增強有密切關系。

              烘干房熱風機靜力結構特性

              在旋轉機械中,葉片結構強度和振動直接關系到其安全運行,其取決于葉片表面的氣動載荷和本身固有的力學性能。而僅對流體域進行研究還不能完全確定導葉數目變化是否對風機固體域產生影響,為此利用ANSYS Workbench 軟件將流場壓力數據加載到動葉片表面,對風機動葉進行了單向流固弱耦合,來研究導葉數目變動后動葉等效應力、總變形及振動的變化。液壓缸滑閥卡阻故障是在風機操作葉片時,在某一開度附近突然開啟或關閉。



              液壓缸輸入軸彈簧斷裂。2012年11月24日,2號機組引風機2b電流突然下降50A,負荷立即由450MW手動調節降低。重新調整后,兩臺引風機的就地機械指示基本相同,但DCS引風機2b開度比2a開度大13%,風機停運后,風機上蓋和全行程運行動葉無異常,故液壓缸為N。損壞了。液壓缸輸入軸的夾緊螺釘沒有松動,但發現液壓缸輸入軸的兩個彈簧斷裂。更換液壓缸所有輸入軸彈簧,將原烘干房熱風機4片增加到8片。重新調試開關位置,并入系統后正常。原因是廠家設計的彈簧強度不夠。4.5風機失速或喘振(1)風機消聲器堵塞。對該引風機軸承振動烈度超標的振動現象如下:在烘干房熱風機軸承座和機殼振動烈度中,振動主要以多倍頻成分為主,且基頻份額占30%左右。2012年送風機1a發生多次喘振,經測量風機消聲器出口風壓至-3kpa,判斷消聲器堵塞。停風機1a檢查風機入口消聲器,發現多孔板鉚釘脫落,導致吸水棉從堵塞的通道中流出,使風機落入喘振區。取出消聲器中的吸水棉后,運行正常。另外,針對一次風機1B多次失速,經檢查,風機入口消聲器多孔板鉚釘松動,減小了通道面積,使一次風機落入失速區,通過加強消聲器消除了失速故障。

              烘干房熱風機采用角鋼加固消聲器的多孔板保護板,防止因鉚釘從多孔板上脫落而導致吸音棉跑出堵塞通道。(2)空氣預熱器傳熱元件堵塞。2012年1月,1B一次風機多次出現喘振。檢查烘干房熱風機空氣預熱器1B傳熱元件嚴重堵塞后,一次風機出口堵塞。通過更換空氣預熱器1B段傳熱元件嚴重堵塞,消除了喘振故障。對策:控制空氣預熱器出口排煙溫度不低于制造廠規定的較低溫度,防止低溫腐蝕和運行空氣預熱器冷端部件堵塞。03mm,以減少控制頭軸承、襯套和主軸的異常磨損,延長液壓缸的使用壽命。通過定期維護,及時檢查和更換風扇滑塊和襯套等易損件,檢查葉柄裝置,潤滑葉柄軸承,旋轉維護液壓缸,清洗油站和更換潤滑油,清洗油冷卻器,調整適當的供油壓力。做好風機進口消聲器的檢修工作,提高檢修技術水平,確保風機聯軸節和電機聯軸節的中心安全。液壓缸的安裝精度和安裝精度可大大降低動葉可調軸流風機的故障率。


              本試驗選用力錘激勵,烘干房熱風機采用三向加速度傳感器采集信號,采用SCADAS多功能數據采集系統和數據處理軟件LMSTESTLAB對采集到的信號進行分析和處理。SCADAS多功能數據采集系統由LMS公司生產。烘干房熱風機具有和率。它可以采集速度、加速度、力、位移、聲音、扭矩等信號。它是用于振動、聲學和疲勞耐久性測試的專業硬件。同時可以與lmstestlab無縫對接,將采集到的信號輸入專業處理軟件進行后處理分析。現場測試發現,引風機外殼與軸承座支撐肋板、軸承座支撐肋板與基礎臺板之間振動幅值之差均在10μm內,認為該引風機外部連接剛度正常。

              初步設計了烘干房熱風機實驗方案。在此基礎上,建立了風機殼體的簡化模型。采用錘擊法進行錘擊試驗,獲得頻率響應信號。然后利用后處理函數識別模態參數,后得到模態參數。在LMSTESTLAB中,對風機殼體的三維模型進行了簡化。通過建立多個試驗點,盡可能反映殼體的形狀,在殼體的進口、葉輪和出口處設置48個圓周試驗點,選擇靠近殼體中間位置的點作為錘擊點。烘干房熱風機采用固定錘擊點和移動傳感器進行測試。錘擊殼體施加瞬時激勵。傳感器測量每個位置的響應。從各測點采集數據后,在polymax輸入模塊中選擇已有的fr集,在穩態圖中選擇符號較多的列,即阻尼穩定的頻率、頻率和模矢量。風機外殼的階振型頻率如表1所示。風機額定轉速為2900r/min,基頻為48.3Hz,四次諧波頻率為193.2Hz,類似于機殼的五階振型。應優化風機的結構,以避免運行時發生共振。對策:控制空氣預熱器出口排煙溫度不低于制造廠規定的較低溫度,防止低溫腐蝕和運行空氣預熱器冷端部件堵塞。


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