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              小型高壓反應(yīng)釜給您好的建議【譽金機械】

              發(fā)布時間:2020-12-22 04:41  

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              進行了瓜爾膠羥丙基化工業(yè)試驗。試驗期間, 分為兩班作業(yè), 根據(jù)試驗記錄統(tǒng)計, 設(shè)備運行792h , 累計投料304 次, 得成品粉58t 。可以看出,對應(yīng)不同的位置,起控制作用的應(yīng)力是不同的,所以在強度評定時不能單純控制一個方向的應(yīng)力來滿足強度要求。瓜爾膠胚片在反應(yīng)釜中的裝填量為200kg/次,根據(jù)客戶對產(chǎn)品指標的要求, 反應(yīng)時間為2h ,為0.6h , 生產(chǎn)出的羥丙基瓜爾膠產(chǎn)品之水不溶物均不大于8 %, 黏度不小于70mPa·s , 符合預(yù)定的產(chǎn)品性能要求。一個多月的工業(yè)試驗表明,G200 植物膠反應(yīng)釜操作方便、使用安全可靠, 達到了工藝設(shè)計的各項要求, 完全滿足生產(chǎn)的需要。根據(jù)專利查新以及國內(nèi)外相關(guān)研究文獻的查閱, 未見有類似設(shè)備報道。G200 植物膠反應(yīng)設(shè)備的研制成功, 標志著我國植物膠加工設(shè)備的研究已達到一個新的臺階, 具有水平。2003 年7 月24 日,G200 植物膠反應(yīng)釜通過了中國有色金屬工業(yè)協(xié)會組織的專家鑒定, 受到與會專家的一致好評。








              化工反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)優(yōu)化與改進設(shè)計的思路分析根據(jù)上述對化工反應(yīng)釜生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及其結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進必要性的分析可以看出,在實際作業(yè)中,由于化工反應(yīng)釜的運行作業(yè)環(huán)境較為復(fù)雜,再加上在反應(yīng)釜內(nèi)部參與反應(yīng)的物質(zhì)及原料屬性較為特殊,危險性較高等多種因素影響,導(dǎo)致其作業(yè)安全隱患與事故發(fā)生風(fēng)險較高,對化工生產(chǎn)安全也存在較大不利影響。有關(guān)新型工業(yè)化植物膠反應(yīng)設(shè)備在國內(nèi)外均未見報道,因此我們在確定技術(shù)方案時非常慎重。為此,本文以帶攪拌化工反應(yīng)釜為例,結(jié)合其工作情況,運用事故樹安全分析法,針對化工反應(yīng)釜反應(yīng)過程中的壓力異常升高問題及原因,對其結(jié)構(gòu)進行評價,并通過優(yōu)化改進減少其不安全因素及隱患的存在。如下圖1所示,即為根據(jù)化工反應(yīng)釜工作運行的實際情況,以其反應(yīng)過程中壓力異常升高事故情況為例,在進行事故原因及邏輯關(guān)系分析后.





              化工反應(yīng)釜事故樹進行與之相對應(yīng)的成功樹構(gòu)建后,即可進行徑集結(jié)構(gòu)函數(shù)計算求出,得到相應(yīng)的徑集, 然后,通過對反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)重要度的計算分析,在其結(jié)構(gòu)重要度分析中根據(jù)其構(gòu)建的事故樹結(jié)構(gòu)情況,可以通過徑集進行判斷分析,后即可進行事故樹安全分析,得出相應(yīng)的事故結(jié)果,所構(gòu)建的化工反應(yīng)釜壓力異常升高事故的主要原因包含攪拌效果差、溫度反饋不及時以及反應(yīng)前未將容器內(nèi)清理干凈等,根據(jù)其事故發(fā)生原因,可以通過對反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改進,減少其事故問題及原因影響。該設(shè)備采用獨創(chuàng)的三層式釜體結(jié)構(gòu)和雙螺帶式攪拌裝置,在恒溫條件下,對固體粒狀物料進行反應(yīng)加工,可大大提高產(chǎn)品的水合及溶解速度,降低水不溶物含量,使植物膠更加廣泛地應(yīng)用于各個領(lǐng)域。結(jié)合上述的事故樹安全分析步驟,根據(jù)上述對化工反應(yīng)釜壓力異常升高引起的事故原因分析,在進行帶攪拌化工反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)優(yōu)化與改進設(shè)計中,




              由于傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的反應(yīng)釜為進行清洗裝置配備,多采用人工清洗方式,并且其結(jié)構(gòu)中設(shè)置有一個攪拌裝置,進行攪拌的形式較為單一,多以渦輪式、旋漿式以及框式、螺帶式、錨式等為主;此外,在作業(yè)過程中的溫度控制方面,針對化工反應(yīng)釜的溫度控制與信息反饋系統(tǒng)研究應(yīng)用較多,但是在與反應(yīng)點更加接近的溫度信息的讀取上存在較大的局限性,針對這種情況下,結(jié)合上述對化工反應(yīng)釜工作現(xiàn)場壓力異常升高致事故原因的分析,本文專門提出一種能夠更加方便的進行溫度調(diào)節(jié)控制的自洗型化工攪拌反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)。從振動發(fā)生的原因角度來說,主要因素如下:①反應(yīng)釜內(nèi)負荷過大或者加料不夠均勻。


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