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發布時間:2021-10-23 05:56  
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mn13耐磨板TD處理后工模具表面硬度達2500Hv以上,但是偶爾也會碰到工模具變形的問題,經TD后的模具發揮到預期效果:
1、TD模具使用,一定要將TD工作面清理干凈全部涂油緩慢合模,試打樣件。
2、沖壓使用中要對板料進行清潔,保持模具工作面及產品板料清潔。
3、使用計沖壓次數,定期檢查使用狀況。
4、mn13耐磨板使用中防止疊料,以免損傷TD皮膜。
5、使用中避免高溫操作,TD皮膜使用溫度應小于400以下。6、明確使用沖壓產品板材,龍其沖高強度鋼板、不銹鋼板、材料厚度。8、mn13耐磨板TD后表面粘料,不能用鐵刀打磨,否則會損傷TD皮膜。
9、使用完畢后應清掃模具工作保持工作面清潔,涂油封存。
mn13耐磨板連鑄技術由于生產、成本低、鑄坯質量好,在鋼鐵生產中占有的比例。因此,連鑄坯質量也直接制約著鋼鐵企業終的產品質量和經濟效益。連鑄坯質量問題主要有連鑄坯內部的偏析、疏松和裂紋等。由于邯鄲至鄭州運費價格上漲,mn13耐磨板貿易商觀望心態比較濃,今日鋼廠到貨量較少,貿易商主動減少訂貨量,以消耗自身現有庫存為主。若要改善這些內部質量問題,
解決思路之一就是改善其凝固的過程,提高等軸晶率。提高等軸晶率的方法又包括結晶器電磁攪拌、輕壓下、微合金化等,但是這些方法技術上都比較復雜,成本相對較高。

且噸鋼插入鋼帶量增加可以增加等軸晶率,有利于改善鋼坯內部質量

采用Φ150mm擠壓筒擠壓生產Φ45mm×6mm純鈦管使擠壓力大幅,導致擠壓管坯內表面銅包套和擠壓針表面之間摩擦力也大幅。雖然這些碳化物在高沮下會重新溶人奧氏體,但因碳化物和奧氏體的比容差,重新溶人碳化物區域會出現顯微琉松。由于擠壓錠坯內孔和擠壓針表面之間工藝間隙很小,而油基潤滑劑中石墨體積含量僅為15%~25%,所以實際起作用潤滑膜層更薄,加上擠壓針輕微彎曲變形使局部潤滑膜更薄,導致潤滑效果不能滿足要求,因此需要解決更苛刻條件下的擠壓潤滑問題。

