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發布時間:2021-10-03 22:06  
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環保"垃圾裂變爐"吃進垃圾吐出磚
長期以來,國內垃圾處理一般采用填埋或焚燒的方式,填埋不但浪費土地資源,而且容易造成二次污染,而焚燒也極容易產生廢氣等重新污染環境。張文國研發的環保型“垃圾裂變爐”,利用高溫將垃圾在爐內得到裂解,并利用垃圾裂解后產生的熱能作燃料,經過二次裂解和煙氣處理以及除塵等特殊工藝后產生熱能氣體,使80%的工業垃圾得到處理,其余的20%爐渣經過摻和水泥后加工制成磚頭等建筑材料,而生活垃圾的處理率則達到85%以上,剩余的滬渣也可廢物利用制磚。

全世界乙烯裂解爐在中科投產
中科煉化H-007裂解爐為CBL-R型氣體裂解爐,采用中國石化專力技術,以、LPG和為原料,裂解爐zui大能力達30萬噸乙烯/年(、裂解LPG和石油能力分別為25萬噸乙烯/年和20萬噸乙烯/年,年操作時間8000小時。
該裂解爐應用已獲國內外發明授權的中石化技術和新技術進行設計,由SEI、北化院、天華南京所共同完成工藝包,SEI總承包。該裂解爐采用雙爐膛單對流段結構(其中一個爐膛可以裂解)、底部大彎管的2-1-1-1型爐管配置啞鈴型傳統急冷換熱器(其中一個爐膛采用二級急冷)、超低氮氧化合物(NOx)全底部供熱的燃燒器和燒焦氣返爐膛技術,具有操作靈活和在線率高、NOx排放低、裝備國產化率高(急冷換熱器、燃燒器全部國內制造)和節能環保的特點??蛇M行分爐膛裂解和分爐膛燒焦操作,提高了乙烯裝置操作靈活性。投料后,裂解爐排煙溫度為100℃左右,熱效率95%左右,急冷換熱器出口溫度為340℃左右,二級急冷換熱器出口溫度約210℃左右,各項指標達到或優于設計指標,
這是我國di一臺應用自主技術建設的30萬噸級CBL氣體原料裂解爐,列入中國石化2017年集團公司開發課題。它的成功投料是CBL裂解爐大型化、系列化和綠色環保的一次新突破,也是SEI模塊化和標準化設計的又一成功實踐,將為新建的150萬噸級乙烯裝置和走向國際打下堅實基礎。

亞克力裂解設備反應釜內物料是否煉干的判斷依據
亞克力裂解設備反應釜內物料是否煉干的判斷依據:
A:依據試鏡內油的流量變小、流速變慢、色澤由紅變黑。
B:氣包開始排出白色油氣少隨后氣體沖出無力軟綿、顏色黃褐色或藍黑色等。
C:增加爐膛火力、提高裂解爐溫度(30 分鐘左右)而此時氣包溫度反而下降。
D:以上三條判斷原則要綜合起來判斷、不能單方面判斷、以免煉不干、出現不安全事故。
9.對所有電器設備經常進行檢修。
10.對壓力表、溫度計、安全閥等儀器儀表要定期校驗。
11.亞克力裂解設備油氣出口應經常清理確保通暢。
12.亞克力裂解設備內結焦要及時清理。
13.使用單位應根據亞克力裂解設備的使用條件,規定檢修周期。
14.亞克力裂解設備的潤滑應根據其運行情況進行定期保養;減速機每六個月更換一次 N320 潤滑油;軸承及銷齒根據情況涂 4 號鈉基潤滑脂。
